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记者 王筱倩
“织机上面的经线经常切断,整台机器要停下来等工人重新接好,效率太慢了……”在华盛实业有限公司织造部,值班长汪仙向经理徐红生汇报织机经常出故障的问题。
徐红生一边听着介绍,一边陷入了沉思……他想到每台织机2100根经线,每断1根都要停机,虽然行业内所有织机都是这样,但真的很浪费。
有没有更好的办法?他想到公司董事长吴高胜常说的一句话:“生产技术是降本增效的源头,只要光大技术人员开动脑筋、创新挖掘,降本增效就大有文章可做!”他又想到虽然传统织造使用多年,但有没有可能存在问题,可以改变呢?
这个对传统方法的质疑让徐红生充满了力量,说干就干,他立即带领一班人投入了攻关!他们仔细观察织机的各个环节,认为机器没有问题,又把目光对准原材料。徐红生和萧山一家纺织企业联系,购入了一批国内最高档次的“大化”丝作为经线,但使用后问题仍然存在。他又考虑“大化”丝类似家用普通针线,有点带毛,会不会织机高速运转带来静电,容易切断。他们把经线用的“大化”丝换成纬线常用的“网络”丝。果然,断线情况大为减少,织机效率从80%提高到95%左右。
“老徐你们干得漂亮。不仅‘网络’丝的价格比‘大化’丝低很多,还提高了效率。织机出来的花色也比原来更加的透亮、光滑,档次更高。保守估计,原料、人工这几项就给企业每年节约70多万元。这就是捡了个‘金娃娃’,还给以后的技改打开了思路。”吴高胜对织造部想出的好办法连连夸奖,称不少国内外客户也对新产品赞不绝口。
千岛湖新闻网 责任编辑:姜智荣
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